匠心坚守“创”造甜蜜——小记仙桃旺旺食品软糖生产线团队
发布时间:2026-03-17 来源:仙桃日报

  什么味道能甜进记忆里?是那一颗旺仔 QQ糖,送入口中,软糯中带着韧劲,甜而不腻。在仙桃旺旺食品有限公司,有这样一群人,用二十多年的匠心与坚守,让这份甜蜜从未断档。

  走进仙桃旺旺食品有限公司,浓郁的焦糖香气夹杂着清新的果香扑面而来。生产车间里,鲜亮的糖浆缓缓注入模具,传送带载着成型的糖果驶向包装区。工人们身着整洁的工作服,专注地操作设备、记录参数。正是这个软糖线生产车间,2019年被湖北省总工会授予“湖北省五一劳动奖状”。

  “这条生产线主设备我们当时花了200万元。”糖果厂课长熊琴超介绍。仙桃旺旺食品有限公司软糖线成立于2003年,主要生产旺仔 QQ糖系列产品。

  彼时公司正处于迅速扩张时期,2005年购入一条国产软糖生产线,但由于精度不足、市场趋于饱和等原因,该生产线仅工作3个月便被迫停机,被更为先进的进口设备取代。此后近二十年,这条生产线一直静卧车间一隅。

  2023年初,旺仔QQ糖市场需求激增,产能告急。这时大家重新将目光投向这条生产线:“能不能把它改造一下,先解燃眉之急?”

  集团经评估后认为,虽然设备老旧,但修复改造仅需三个月,比采购新线节省近一半时间,成本也更低,具备改造价值。

  说干就干,车间高级技师黄辉带领团队迅速投入攻坚。由于设备停产多年,许多部件已无法满足现有生产标准。黄辉的目标不仅是恢复产能,更要实现自动化升级。“过去设备报警只会闪灯,你知道出问题了,却不知道问题在哪。”他指着崭新的液晶屏说,“现在,系统会直接告诉你哪里出了故障、怎么解决。”

  三个月里,生锈的铸铁部件被卸下,取而代之的是银亮的不锈钢;老旧电机升级为节能型;操作系统全面迭代——过去需要翻字典才能看懂的英文、德文界面,如今全部汉化,一目了然。

  车间本身也在蜕变。吊顶、隔断、墙面全部覆上防火岩棉板,地面由粗糙的水磨石换成环氧地坪,整个车间变得明净敞亮。

  那条沉寂近二十年的生产线再次“流动”起来。改造后,公司月产能提升580吨,年节约成本46.5万元。该“仙桃旺旺软糖线数智化改善”项目也荣获2024年仙桃市“五小”优秀成果奖。

  “自动化是必由之路。”黄辉语气笃定。如今,公司各设备均已预留接口,全数字化生产平台正逐步成型。“未来,大家通过终端就能实时查看数据,用大数据分析产能——就像医生看 CT片子,哪里健康,哪里需要调理,一目了然。我们自研的自动封胶系统,就是一次成功的尝试。”

  流水线上,有一个不起眼的金属小盒,盒侧安放着一卷胶条。当产品从下方经过,胶条被精准切断、稳稳按压,封胶一气呵成。这套装置,正是车间电器班从无到有、亲手研制的自动封胶系统。

  2024年,公司大力引入自动化设备,电器班看着工人们逐一手动封胶,心想:“能不能让机器也学会这门手艺?”可寻遍市场,竟没有一款设备适配自家流水线,怎么办?大家一合计:“没有,就自己做!”

  仔细观察人工封条步骤,数轮头脑风暴激烈展开,图纸画了一摞又一摞。他们仿照真人动作,造出第一台试验机。可上机一试,一盆冷水兜头浇下——胶条长度不稳定,切胶时机拿不准,封口精度忽高忽低。“别看只是小小封条,涉及材料硬度、力学原理等。”熊琴超感慨道,“里面的门道深着呢。”

  此后,电器班众人和这个小小的胶条铆上了劲。改变材料,调整形状,更换胶条类型……历经数千次试验,终于攻克所有难关。现在这套系统每年为公司节约成本近12万元,还拿下了国家实用新型专利。

  凭借出色的表现,该车间多次荣获旺旺公司“先进班组”“运营卓越工厂”等荣誉,3人获评“优秀员工”,5人被评为“技术能手”。2019年,荣获“湖北省五一劳动奖状”。

  就是这样一群人,用匠心守护一份甜蜜,用创新闯出一片天地。谈及未来,熊琴超眼中闪着光:“我们的团队会继续发扬优良传统,争创更辉煌的成绩,为公司、为社会,做出更大贡献。”(仙桃日报全媒记者 陈亚东)

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